马拉兹“水熊虫”QC小组:问题在现场 解决问题的方法在现场
马拉兹积极践行集团“创新引领、管理精进”的理念,全面力推精细化管理,组织全员参与QC小组活动,通过对生产、设备、技术等一线员工的普及和推广,激发了广大员工立足岗位进行小改小革的积极性,鼓励以“小、活、实、新” 的QC小组活动,解决各类实际问题,提升全员质量意识和质量控制水平,增强员工凝聚力和创造力、发挥现场管理的巨大作用,提升整体质量管理水平。
今年以来,电梯导轨产销两旺,多次刷新历史纪录,高端客户精品产品需求量持续上升,产品性能、品质要求也不断提高,产品后道工序效率、质量对产销产生一定影响,消除影响成为质量技术部的主要工作之一。
为此,质量技术部组织过程检验员核心成员成立了“水熊虫QC小组”,经过对产品后道工序进行现状调查研究选定了“油漆工序质量改善”攻关课题,围绕缩短油漆工序油漆干燥周期的目标,QC小组立即按照QC活动的步骤逐步展开调研、分析、对策制定、改善实施、跟踪分析等各项工作。目前,油漆工序质量改善项目已取得了显著成效。
QC小组根据实际情况,发动全体组员展开“头脑风暴”,运用调查表、排列图、管理图等工具进行了调查研讨发现了核心问题,并遵循着科学的PDCA循环,分析原因、寻找原因、制定计划、执行措施、调查效果、标准化、消除遗留问题。对调查后掌握到的现状,QC小组依靠掌握的数据,跟踪现场、广收数据、多次试验,对油漆工序影响油漆干燥时间的问题进行了研究讨论分析。
QC小组从人、机、料、法、环五个方面分析可能产生问题的原因,并借助鱼骨确定了影响的10项弊端。QC小组经过多次研讨后,结合工作实际,多种科学分析方法对影响因素进行比对,最终确认设备性能滞后性和油漆的粘度、环境适应能力等性能是油漆干燥周期长的最主要原因。
经过QC小组连续跟踪、调研、实验,很快锁定了突破口,小组充分发挥小组全员智慧,通过以往油性漆的实干时间,设定了改造目标,将油漆工序实干时间降低至24h。针对设备影响小组对烘烤箱进行了技术升级改造,针对油漆原料的影响,小组对水性漆进行了百格、盐雾和线上工况等试验,实现了性能改良,问题得到了彻底解决。干燥时间同比缩短50%,物料的周转效率同比提升60%以上。
“问题在现场、解决问题的方法在现场”。QC小组成员立足一线岗位,全面了解实际使用状况,并及时发现问题、解决问题,通过解决实际问题提升了对生产、技术、工艺、工序等更加系统化的认识,科学使用研究解决问题的方法,分析更全面、更精准,在数据分析、各类工具的运用等方面积累了大量的实践经验。通过QC活动的开展,员工熟练掌握了流程梳理和质量管理方法,提升了多部门协同沟通能力和团队合作能力,同时提升了员工的综合素质和整体质量管理水平。
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