精益生产小改小革
剖分线去边丝一直由每班2名员工来进行操作处理,费时费工,效率低下。为响应公司降本增效的号召,设备部参照自动线原理,为剖分线设计并制作了自动切边丝机, 可使边丝出来直接经过切边丝机切碎。现已安装完成并已正常使用,减少员工2人/班,共2班4人,经观察达到预期效果。节省了人工成本、提高了效率、实现了自动化。
二车间实轨连接板加工过程中,铣面是一道很重要的工艺环节,在生产过程中,由于原材料的硬度关系对四方铣刀片的消耗过大,使生产成本居高不下。十一月底在车间主任李永旭的带领下, 我们自制了铣床水冷却装置,试用后效果明显。以前铣床每班都需要更换铣刀面两次,每更换一次至少需要二十分钟,增加了成本,浪费了时间。 自加装水冷却运行近一个月以来,每班仅需更换铣刀面一次,四方刀片使用量降低40%,大大降低了生产成本,从而提高了生产效率。
加装水冷却后的现场:
降本增效不是口号,需要一种实实在在的行动,需要每一位员工牢固立起“降本增效”的意识,需要在日常工作中养成善于总结和思考的好习惯,将自身融入到企业当中,注重每一个细节和技改点, 让我们从点滴中为我们的企业持续快速健康发展献出自己的一份力!
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